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大慶石化:降能耗控成本 積勢賦能提質增效

2023-08-28 19:37:10 來源:中國經濟時報--中國經濟新聞網

8月25日,大慶石化化工三廠平穩生產SAN327L產品,正逐步優化運行,努力實現提質增效。大慶石化公司從精益管理出發,牢牢把控提質增效風向標,抓源頭、降能耗、控成本,向檢修裝置開停工過程要效益。


(資料圖片僅供參考)

聚焦價值創造,大慶石化通過創新優化檢修操作流程增效,合理統籌使用公用工程降耗,千方百計節省檢修費用,推進公司提質增效工作走深走實。

大慶石化竭力降本增效。

大慶石化公司供圖

大慶石化公司生產運行處和裝置負責人全程督導,隨時根據現場變化調整停工方案,較好實現了89套裝置安穩停車過程中的效益提升。針對今年檢修裝置多、施工單位多、公用工程統籌協調管理難度大等問題,大慶石化統籌兼顧、把握平衡,有序有度使用能源,確保“裝置停得穩、效益抓得牢”。

氮氣是停工吹掃期間的“搶手貨”。負責生產氮氣的水氣廠,堅持以生產裝置檢修需求為導向,根據外網實際用量,及時調整氮氣壓力在區間下限運行,確保氮氣管網平衡的同時,盡可能節約氮氣。大檢修期間,水氣廠平穩供應氮氣3200萬立方米,為各裝置停工檢修提供了充足保障。

與氮氣使用量增加不同,熱電廠面對大檢修期間裝置用電、汽負荷減少的實際,以節能減排為導向,全面分析停開工過程中的負荷需求、電網結構及電費組成等因素,將開停工過程中的過剩能量,送至110千伏聯合總變、全密度總變,替代原本外購電能,不足部分由220千伏變電所降壓后補充。

煉油廠按照“一裝置一策”制定《壓減不合格油和回煉油量運行方案》,嚴控各裝置塔罐液位,降低裝置內存油,同時增加裝置內循環時間,退料期間全力產出合格油品,與以往停工相比,增產6060噸合格油品,創效上百萬元。

化肥運行部提前停運高耗能設備,停工當天省下10多萬元設備能耗費用。操作人員熟記停工方案和操作卡等相關內容,在保證安全的前提下,將相關指標控制到下限運行,每小時節約蒸汽10余噸。合成氨裝置崗位員工合理存儲管線和設備內剩余物料,實現了零物料成本開工,節省費用近5萬元。

塑料廠將高壓一裝置反應壓力氣量逐步泄放至高分、低分系統,崗位員工精細操作避免壓力超高向火炬排放,回收乙烯6噸。低壓裝置停工時,他們改變以往將系統己烷排入油桶的做法,由技術人員和經驗豐富的操作人員共同完成“連蒸帶壓”式操作,實現了己烷全回收。

新舉措、新工藝、新工法進一步提升了大檢修精細化管理能力,也成為各單位應對成本緊缺挑戰的利器。在煉油廠延遲焦化裝置焦炭塔理化檢測中,煉油廠與化建公司密切配合,首次在受限空間內,借助原有設備搭建“傘型”平臺,替代了傳統滿堂紅腳手架作業,省下安裝費用15萬元。化肥運行部經過技術攻關和修舊利廢,將合成氨裝置氨罐冷卻器和油冷卻器換熱方式,由生活水換熱改為啟用閑置涼水塔換熱,節省水費近50萬元。

節約就是創效,節省也是增收。大慶石化各單位牢固樹立“企業與員工是命運共同體”的思想意識,扎實推進檢修過程中提質增效措施落實落地,全面提升大檢修工作效率和水平。化建公司陳鐵民是一名只有高中學歷的電焊工,卻憑借愛鉆研的勁頭,在手機上下載英文版“放樣”APP,只用一個計算器就在A4紙大小的空地上實現了精準放樣,節省了空間、提高了效率。設備維修中心王利強帶領班組員工修復6000臺壓力表,節約上百萬元。化工一污水裝置班組員工自己動手修復沉淀池蝶閥,節省檢修費用4萬余元。

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